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变频器欠压故障维修

台达变频器维修

同过压类故障相反,欠压也是变频器在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压低于下限引起的保护动作,或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相都有可能导致欠压故障的出现。其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上雨,也可能导致欠压,还有就是电压检测电路发横故障而出现假欠压问题。对于三相380V变频器而言(因机型而异),要是工作电压低于430V左右(因机型而异),变频器将跳UV(欠压)保护。

  欠压报警检测电压的方式有:

  1.比较器检测。

  通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。

  2.ADC检测(模拟/数字转换器)。

  被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。

  变频器电路的各种零部件也都是有一定使用寿命的,如风扇为3年;电容器为6~8年等。特别是主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。如变频器停用时间过长,达到一年以上,则对储能电容要做一次全面体检。检查是否出现鼓顶、漏液、漏电、失容等,可以直观地观察到或用仪表检测。

  例1:一台22kW台达变频器因为设各闲置一年多时间没有启用,客户将其拆下配用到车间鼓风机上。发生冒烟和欠压跳闸。

  变频器在接入鼓风机之前,电工决定先通电空载测试一下、谁知通电没多长时间,就发现冒烟,立刻关掉电闸。将变频器打开后,发现主电路限流电阻很烫。该电工不以为然,在开盖情况下又通电观察一次。这一试,电阻倒是不冒烟了,但不一会儿,变频器便因“欠压”而跳问了。用万用表量,该电阻已经烧坏。

  凡是有电解质的器件(例如该电路中的储能电容),都有一个特点:一直正常使用的情况下不容易坏。但该变频器停用一年多才使用,应该先打开盖观察一下储能电容器,看它是否“鼓包”,甚至是否有电解液漏出。电解电容器变质的特征,苜先是漏电流增大。一台长时间不用的变频器,突然加上高电压,电解电容器的漏电流可能相当大。当第一次合上电源时,变频器内冒烟,很可能就是电解电容器严重漏电,甚至已经短路,直流电压难以充电到450V以上,变频器便因“欠压故障”不动作,限流电阻长时间接在电路里,它当然要冒烟、烧坏了。

  对长时间不用的变频器,如何避免这种现象发生呢?

  按照要求,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,每次⒛~30分钟。对于长时问不用的电解屯容器,通电时,先加约50%的额定电压,只要加压日刂间在半小时以上,它的漏电流就会降下去,也就可以正常使用了。

  此外,对使用年限较长(五年以上)的变频器,也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障,多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。应该说明,用万用表或电容表检测电容容量的方法是有一定局限性的。变频器在运行中。其直流电路的电容器的电极引线,经年累月地承受主电路300Hz的大电流充、放电的冲击和烧灼,往往形成一定的引线电阻。这种情况用万用表和电容表,是检测不出容量下降等异常的。但接于电路中,在大电流充、放电情况下,这种引线电阻的作用就凸显示出来了,造成直流电路电压的跌落欠压。在负载较轻时尚不明显,但在接近满负荷输出的情况下,就会报出欠压故障信号。

  例2:一台三垦OM5型45kW变频器上电后。一接受启动信号。即报欠电压故障,不能投入运行。

  检查电源输入电压正常,怀疑电压检测电路发生故障,发出错误信号。依据电路板画出电压检测电路图,进而找到报欠电压故障的原因。发现短接PC14的输出侧时,投入启动信号不冉报欠电压故障,顺藤摸瓜,查出为充电接触器的辅助触点接触不良,致使PC14无输入电流通路,而报出欠电压故障。较大功率的变频器,除直流回路设有电压检测电路外,常加设由充电接触器的辅助触点状态作为输入信号的检测电路,以检测接触器触点的闭合状态,当闭合不良时,报出欠电压故障,避免充电电阻在运行中烧毁。如东元大功率变频器,即有此检测电路。本机电路也是如此。

  例3:一台CT 18.5kW变频器上电后不工作。

  经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作声。因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆下接触器单独加24V直流电,接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压块稳压后输出的,测量该稳压块已损坏,找一新品更换后上电工作正常。


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